Lennukil esc piiksub ja mootor ei funka

Saatjad, vastuvõtjad, servod, elektroonika jms
Post Reply
rain421
Posts: 187
Joined: Thu Feb 20, 2014 20:07

Lennukil esc piiksub ja mootor ei funka

Post by rain421 »

Nimelt panin lennukile hiljuti uue esci ja ubeci peale kuna lasin eelmised kogematta lühisesse ja nv lendas tunde nagu nalja aga eile peale seda kui fpv kaamera gimbali servosi üritasin tööle saada ja sain ka,siis peale seda enam ei tee esc mitte ühtegi piiksu ja mootorit taha ei võta.
Mõtlesin,et äkki andis jälle esc saba ja proovisin siis ühte hexa escidest mida ma vahepeal väga edukalt kasutasin ka sama lennuki peal,siis see aint piiksub iga seki tagant ja muud ei miskit.
Mõtlesin siis,et äkki ajasin ajus mingid seadistused kuidagi paigast ära,et ei tööta ja flashisin uuesti ka aju ära aga ikka sama jama piiks ja piiks ja piiks.
Muidu kõik muud servod töötavad,aint mootor on kuss.
Kas keegi oskab öelda,mida ma tegema peaksin?

Lennuk Easystar 2
Aju crius 1 aio.
firmware: megapirateng plane 2.76
Bluetooth
Gps
vastuvõtja frsky d8r2plus
saatja Taranis
hobikinga 30a esc ja eraldi 5a ubec aju ja fpv tx toiteks
seriff
Posts: 737
Joined: Wed Dec 19, 2007 22:16
Location: Põlvamaa

Post by seriff »

mission planneris too kaasi käiku alla poole.seal mingi 970 pane alla poole osa softiga tekkis see probleem.see võib 1 viga olla,proovi esc otse vastuvõtjasse kas siis mootor toimib??? siis teab edasi otsida viga.

terv seriff
53457079



Ridali lennuklubi.
rain421
Posts: 187
Joined: Thu Feb 20, 2014 20:07

Post by rain421 »

Proovisin esci otse vastuvõtjasse ja nii toimis.
Ilmselt suutsin planneris midagi paigast ära kruttida.
Igatahes sain asja niimoodi toimima,et resettisin eepromi default väärtused ja toimib!

Aitäh Šeriff et jälle hüva nõuga abiks olid :)
seriff
Posts: 737
Joined: Wed Dec 19, 2007 22:16
Location: Põlvamaa

Post by seriff »

rain421 wrote:Proovisin esci otse vastuvõtjasse ja nii toimis.
Ilmselt suutsin planneris midagi paigast ära kruttida.
Igatahes sain asja niimoodi toimima,et resettisin eepromi default väärtused ja toimib!

Aitäh Šeriff et jälle hüva nõuga abiks olid :)
aga palun.
arvan kui sa oleks kaasi käiku alla poole toonud oleks asi tööle hakanud.aju jaoks oli algus liiga kõrgel ennegi seda juhtunud.
mul oleks mission planner viga näidanud FS_THR_VALUE(checks the throttle channel’s minimum value is not below)
teine varjant on võtad maha Pre-arm Safety Check siis läheb käima aga kui mingi viga võib asi pahasti lõppeda.

head lendu terv seriff

http://copter.ardupilot.com/wiki/prearm_safety_check/
53457079



Ridali lennuklubi.
Post Reply